向下滑动
SCR(选择性催化还原)系统通过催化剂(如V₂O₅-WO₃/TiO₂)在氨(NH₃)作用下,将烟气中的NOx还原为N₂和H₂O。核心组件包括:
催化剂层:活性材料决定反应效率。
喷氨系统(AIG):均匀喷射氨气。
烟气分布装置:确保气流均匀通过催化剂。
控制系统:动态调节喷氨量。
脱硝效率下降(如从90%降至80%以下)
氨逃逸量超标(>3 ppm)
催化剂层压差异常升高(如从500Pa增至800Pa)
局部催化剂失活或堵塞
烟气参数波动(温度、流速超出设计范围)
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数据核验
对比设计参数(如催化剂空速、氨氮摩尔比)。
检查运行负荷是否稳定。
催化剂检测
活性测试:实验室取样分析(如模拟烟气条件下转化率)。
微观分析:检测积灰成分(是否有堵塞微孔)。
喷氨系统检查
AIG喷嘴测试:检查堵塞(压缩空气反吹后流量恢复)。
氨浓度场测量(激光光谱法):偏差>15%需调整。
烟气分布评估
速度场测试(皮托管网格法):速度偏差>20%需优化导流板。
CFD模拟:可视化烟气流动死区。
运行参数回溯
分析历史数据(如氨逃逸突增是否与负荷骤变相关)。
催化剂失效
化学中毒:燃煤含高硫(硫铵堵塞)、碱金属(K、Na)覆盖活性位。
热烧结:温度>420℃导致TiO₂载体结构坍塌。
机械堵塞:飞灰(粒径>10μm)沉积在催化剂通道。
喷氨系统缺陷
AIG喷嘴堵塞:液氨杂质导致局部无氨(如某电厂30%喷嘴堵塞,氨分布CV值从0.1升至0.4)。
控制逻辑滞后:响应时间>2分钟,导致低负荷时氨过量。
烟气分布不均
导流板磨损:局部流速>15m/s(设计值10m/s),催化剂冲刷磨损。
积灰:省煤器灰斗堵塞,烟气偏向一侧。
运行管理问题
过量喷氨:为保效率盲目提高NH₃/NOx摩尔比至1.2(设计1.0)。
频繁启停:日均负荷变化>50%,催化剂热应力疲劳。
喷氨系统改造
动态调谐:加装在线氨浓度仪,闭环控制喷氨量。
导流装置优化
CFD指导改造:加装均流板后速度分布均匀性从70%提升至90%。
智能控制升级
模型预测控制(MPC):结合NOx前馈信号,减少喷氨波动。
每日监控:记录压差、氨逃逸趋势。
季度测试:催化剂抽样活性检测。
年度大修:全面清理AIG喷嘴、催化剂表面吹灰。