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性能试验的SCR脱硝系统问题及原因分析
2025-05-28|康菲尔官网|40次浏览
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 一、SCR脱硝系统简介

SCR(选择性催化还原)系统通过催化剂(如V₂O₅-WO₃/TiO₂)在氨(NH₃)作用下,将烟气中的NOx还原为N₂和H₂O。核心组件包括:

催化剂层:活性材料决定反应效率。

喷氨系统(AIG):均匀喷射氨气。

烟气分布装置:确保气流均匀通过催化剂。

控制系统:动态调节喷氨量。

 二、常见性能问题现象

脱硝效率下降(如从90%降至80%以下)

氨逃逸量超标(>3 ppm)

催化剂层压差异常升高(如从500Pa增至800Pa)

局部催化剂失活或堵塞

烟气参数波动(温度、流速超出设计范围)

 三、性能试验关键数据分析指标
指标
异常表现
潜在原因
脱硝效率(%)
低于设计值(如85%)
催化剂失活、喷氨不均
氨逃逸浓度(ppm)
持续>3 ppm
过量喷氨、混合不良
催化剂活性(%)
活性<70%
中毒、积灰、烧结
系统压降(Pa)
较初始值升高>30%
催化剂堵塞、积灰
烟气温度(℃)
偏离设计范围(±20℃)
锅炉负荷波动、换热故障
 四、诊断步骤与工具

数据核验

对比设计参数(如催化剂空速、氨氮摩尔比)。

检查运行负荷是否稳定。

催化剂检测

活性测试:实验室取样分析(如模拟烟气条件下转化率)。

微观分析:检测积灰成分(是否有堵塞微孔)。

喷氨系统检查

AIG喷嘴测试:检查堵塞(压缩空气反吹后流量恢复)。

氨浓度场测量(激光光谱法):偏差>15%需调整。

烟气分布评估

速度场测试(皮托管网格法):速度偏差>20%需优化导流板。

CFD模拟:可视化烟气流动死区。

运行参数回溯

分析历史数据(如氨逃逸突增是否与负荷骤变相关)。

 

 五、原因分析

催化剂失效

化学中毒:燃煤含高硫(硫铵堵塞)、碱金属(K、Na)覆盖活性位。

热烧结:温度>420℃导致TiO₂载体结构坍塌。

机械堵塞:飞灰(粒径>10μm)沉积在催化剂通道。

喷氨系统缺陷

AIG喷嘴堵塞:液氨杂质导致局部无氨(如某电厂30%喷嘴堵塞,氨分布CV值从0.1升至0.4)。

控制逻辑滞后:响应时间>2分钟,导致低负荷时氨过量。

烟气分布不均

导流板磨损:局部流速>15m/s(设计值10m/s),催化剂冲刷磨损。

积灰:省煤器灰斗堵塞,烟气偏向一侧。

运行管理问题

过量喷氨:为保效率盲目提高NH₃/NOx摩尔比至1.2(设计1.0)。

频繁启停:日均负荷变化>50%,催化剂热应力疲劳。

 六、优化方案

喷氨系统改造

动态调谐:加装在线氨浓度仪,闭环控制喷氨量。

导流装置优化

CFD指导改造:加装均流板后速度分布均匀性从70%提升至90%。

智能控制升级

模型预测控制(MPC):结合NOx前馈信号,减少喷氨波动。

 七、维护建议

每日监控:记录压差、氨逃逸趋势。

季度测试:催化剂抽样活性检测。

年度大修:全面清理AIG喷嘴、催化剂表面吹灰。

SCR系统性能问题的诊断需结合试验数据与设备状态分析,重点排查催化剂、喷氨均匀性及烟气流体力学因素。通过精准调整与预防性维护,可提升脱硝效率并延长催化剂寿命3~5年。
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